در ارائهای که در مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ برگزار شد به موارد زیر پرداخته شد:
-
بررسی سهم شناوری ترکیبات مختلف در سلولهای مرحلهی پرعیارکنی اولیه
-
دلایل هدرروی مس در مدارهای فلوتاسیون
-
بررسی سهم ذرات باارزش راهیافته به باطله
-
ارائه پیشنهاد برای بهبود بازیابی ذرات درشت
با بررسی سهم شناوری کانیهای مختلف در سلول های رافر مشخص شد:
- شناوری بیش از حد سیلیس در ۵ سلول انتهایی هر ردیف
- افزایش دبی هوا جهت بارکشی از سلولها، بجای مصرف مقدار کافی و توزیع مناسب مواد شیمیایی (بخصوص کلکتور)
- برابری عیار مس چهار سلول اول با عیار کنسانتره کلینر
بهترین دانهبندی برای بازیابی کانیهای سولفیدی مس در محدودهی ۱۰ تا ۵۰ میکرون است که برای کارخانه با انجام نمونهبرداری به دست آمده است.
با بررسیهایی که در کارخانه انجام گرفت، مشخص گردید بیشترین بازیابی برای ابعاد کوچکتر از ۳۸ میکرون به دست میآید و به رسیدن دانهبندی به بالای ۱۰۰ میکرون به شدت بازیابی کاهش مییابد.
نمونهبرداری از باطله مرحله رافر و رمقگیر نشان داد که هدرروی ذرات درشت با عیار بالا در مرحلهی پرعیارکنی اولیه و هدرروی ذرات ریز (نرمه) با عیار بالا در مرحلهی رمقگیر بسیار زیاد است.
برای افزایش بازیابی ذرات درشت نیاز است که مقدار مصرف و توزیع مواد شیمیایی به خصوص کفساز افزایش یابد و از تجهیزاتی مانند همزن و پارو به صورت مستمر استفاده شود تا مشکلات زیر که جلوگیری میکند از افزایش بازیابی ذرات درشت کاهش یابد.
- مشکل در حال تعلیق نگه داشتن ذرات درشت برای افزایش امکان برخورد با حباب ها
- تلاطم زیاد و جدا شدن ذرات درشت (بیش از ۱۵۰ – ۱۰۰ میکرون)
- نیروی اتصال ضعیف بین ذره درشت و حباب
- زمان تماس (سٌر خوردن) کم ذرات درشت روی حباب
اقدامات قابل انجام در بخش آسیاکنی و فلوتاسیون:
- تنظیم تناژ آسیاها در حد مطلوب
- تنظیم درصد جامد درون آسیا
- تنظیم فشار و درصد جامد خوراک هیدروسیکلونهای اولیه
- تنظیم درصد جامد خوراک مدار فلوتاسیون
- پایش پیوستهی دانهبندی سرریز هیدروسیکلونهای اولیه
- افزایش مقدار مصرف کفساز و کلکتور
- تنظیم فشار و درصد جامد خوراک هیدروسیکلونهای ثانویه
- توجه به تعمیر و نگهداری پارو و همزن
- پایش پیوستهی دانهبندی سرریز هیدروسیکلونهای ثانویه
در جلسه ای که در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ برگزار شد به بررسی کارهای انجام شده در تیکنرهای باطله پرداخته شد. فهرست کارهای انجام شده و پیشنهادی به شرح ذیل میباشد:
۱- بررسی مقایسه بازیابی آب در ماه آبان با دبی دو دبی سنج خمیری و تغلیظ
اختلاف بین دبی سنج خمیری و تغلیظ در سی روز ( پس از کالیبره شدن دبی سنج تغلیظ) ۱۰۱۶۰۸ مترمکعب در ماه می باشد که این اختلاف باعث کاهش ۱ درصدی بازیابی آب شد.
۲ _ اسیب شناسی تجهیزات ابزار دقیقی تیکنرهای باطله
هر تیکنر باطله مجهز می باشد به ابزارهای کنترلی زیر:که بعد از بازرسی فرایند مشخص شد که هیچ کدام از کدورت سنج های تیکنر کالیبره نیستند.
اقداماتی که جهت کالیبراسیون انجام شد :
۱- تعویض حسگر کدورت سنج تیکنر ۵ ۲- تهیه محلول های با کدورت های مختلف جهت کالیبراسیون آنها
۳- کالیبره کردن کدورت سنج تیکنر ۵
۴- راه اندازی هوای فشرده جهت تمیز کردن حسگر کدورت سنج هر ۲۰ دقیقه ۱۰ ثانیه
۳-بررسی مشکلات حلقه کنترلی گشتاور و دانسیته با بازشدگی شیرهای کنترلی
۴- پیشنهاد اضافه کردن فلوکولانت در محل برخورد دو جریان در چاهک خوراک دهی
۵-پیشنهاد انتقال آب زه کش به داخل سرریز تیکنر ۵
بازیابی کلی مس در مدار فلوتاسیون کارخانه تغلیظ 1 نسبت به طرح اولیه از میزان 90 درصد به 86 و عیار کنسانتره نهایی از 32 درصد به 24 درصد کاهش یافته است. در مقایسه با طراحی اولیه بازیابی مدار رافر فلوتاسیون مس، 9 درصد کاهش یافته است ( از 96 درصد به 87). این امر در حالی است که عیار مس سنگ معدن ورودی به کارخانه از 1.17 به 0.68 و عمده کانی مس خوراک ورودی از کالکوسیت به کالکوپیریت کاهش پیدا کرده است. همچنین به منظور تولید بیشتر مس تناژ ورودی به مدار رافر (تناژ ورودی به آسیاهای اولیه) از 225 تن برساعت (خشک) به 256.5 تن برساعت افزایش پیدا کرده است. به دنبال این تغییرات عیار کنسانتره رافر کاهش محسوسی نسبت به طرح نداشته است و از 7.6 درصد مس به 6.5 درصد مس تغییر کرده است. این اتفاق را بطور کلی میتوان به کاهش بازیابی نسبت داد که دلایل کاهش بازیابی از موارد زیر نشات میگیرد:
- زمان ماند سلول های فلوتاسیون به نسبت طراحی با توجه به افزایش تناژ ورودی حدود 2.5 دقیقه کاهش پیدا کرده است.
- d_80 سرریز سیکلون های اولیه از مقدار 70 درصد زیر 74 میکرون به 63 درصد زیر این مقدار کاهش پیدا کرده که منجر به درشت شدن خوراک ورودی به سلول های فلوتاسیون شده و مقدار مواد قفل شده بیشتری را به همراه دارد.
- به دلیل ترس اپراتورها از پرشدن سلولها بوسیله تجمع ذرات درشت، مشکل تنظیم سطح سلولهای رافر با پایین بردن وضعیت شیرهای نیزه ای (Dart Valve) نیز وجود دارد.
- با توجه به بالا بودن مقدار pH در مدار رافر نسبت به استاندارد کارخانه های مس (بهینه: 11.3 – 11.8، در حال حاضر: 12.1 – 12.4) بازیابی مواد قفل شده با پیریت با مشکل روبروست.
- مصرف و توزیع مواد شیمیایی (بخصوص کلکتور) در طول مدار فلوتاسیون با استاندارد فاصله زیادی دارد.
هدف از مدار رافر بازیابی حداکثری است که این امر در حال حاضر با توجه به دلایل گفته شده با مشکل روبرو است همچنین هدف مدار ثانویه که متشکل از سلولهای کلینر، رمقگیر و ریکلینر است، افزایش عیار سهم بازیابی شده از مدار رافر میباشد.
به دنبال مدار رافر، مدار ثانویه کارخانه تغلیظ1 نیز با مشکلاتی روبرو است. تناژ ورودی به مدار ثانویه مجموع تناژ کنسانتره رافر و اسکاونجر است. این تناژ به نسبت طراحی اولیه با کاهش 41 درصدی روبرو بوده است و همین امر منجر به افزایش زمان ماند مواد و به دنبال آن افزایش بازیابی در مدار ثانویه شده است. بازیابی مدار ثانویه طبق طراحی اولیه 94 درصد و در حال حاضر 98.5 درصد میباشد. در نتیجه کاهش عیار مدار ثانویه امری قابل انتظار میباشد. طبق طراحی اولیه عیار خوراک ورودی به مدار ثانویه تغییر چندانی نداشته است (کاهش عیار از 7.8 طبق طراحی به 6.8 در حال حاضر) اما عیار کنسانتره نهایی مدار ثانویه که محصول نهایی فلوتاسیون است از 32 درصد به 24 درصد کاهش پیدا کرده است (کاهش غنی شدگی مدار ثانویه از 4.2 به 3.7).
نتایج :
- هدف از مرحله رافر بازیابی حداکثر و هدف از مدار ثانویه افزایش عیار میباشد.
- بازیابی کلی سلولهای رافر نسبت به طراحی از 96 به 87 رسیده است.
- اصلیترین دلیل کاهش بازیابی مدار رافر، وجود بیش از حد ذرات درشت در این مدار است.
- با توجه به مقدار بیش از اندازه ذرات درشت در سلولهای رافر، تنظیم سطح توسط شیرهای نیزه ای به دلیل ترس اپراتورها از پرشدن سلولها با مواد درشت با مشکل مواجه است.
- با توجه به بازیابی کم مدار رافر، بازیابی از مدار ثانویه تقریبا 98 درصد بوده که منجر به کاهش عیار در مدار ثانویه میشود.
- مصرف کافی و توزیع مواد شیمیایی بخصوص کلکتور با مشکلات زیادی روبرو بوده و با استاندارد فاصله زیادی دارد. (تعدادنقاط توزیع کلکتور نسبت به طرح در بهترین شرایط 8 نقطه کمتر و مقدار آن نیز 66 گرم بر تن کاهش یافته است.)
- تناژ ورودی به مدار ثانویه نسبت به طراحی کاهش 41 درصدی داشته است به همین دلیل زمان ماند به طور کلی در مدار ثانویه افزایش پیدا کرده است و دلیلی بر افزایش بازیابی و افت عیار در مدار ثانویه میباشد.
شکل1_مدار فلوتاسیون مس کارخانه تغلیظ 1، مجتمع مس سرچشمه طبق طراحی اولیه
آخرین نظرات
محمد انصاری در: جزوه درس کنترل و مدلسازی
سلام. بررسی شد و مشکلی در فایل جزوه وجود نداشت و به درستی اجرا شد. ...
jamal63 در: جزوه درس کنترل و مدلسازی
سلام وقت بخیر من دانلود کردم باز نمیشه. ارور میده ...
حسین ارشد در: سیصد و شصت و پنجمین جلسهی هفتگی مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشیگر (بررسی همزنهای بخش فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی یک مجتمع مس سرچشمه)
سلام در صورت مصرف کم کفساز، اکسیدی شدن خاک و امدن روغن از بالا دست به بخش فلوتاس ...
کاوه در: سیصد و شصت و پنجمین جلسهی هفتگی مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشیگر (بررسی همزنهای بخش فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی یک مجتمع مس سرچشمه)
با سلام عدم وجود کف مناسب در سلول اول هر بانک سلول با همین نوع همزن (اجیتیر) ناش ...
محمد انصاری در: نرم افزار KMPC Sim Student Version + لینک دانلود رایگان
سلام. مشکلی در استخراج فایل یافت نشد. احتمالا دانلود کامل انجام نشده. لطفا مجددا ...