در این جلسه که در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ برگزار گردید ( استاندارد سازی مصرف فلوکولانت در تیکنرهای باطله ) مورد بررسی قرار گرفت>
موضوع های که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند به شرح ذیل میباشند:
۱- راه اندازی حلقه کنترل ارتفاع گل با میزان تغییر دور پمپ فلوکولانت برای تیکنر ۴
۲- امکانسنجی حلقه کنترل ارتفاع گل برای بقیه تیکنرهای باطله
۳- اضافه کردن فلوکولانت در محل برخورد دو جریان در چاهک خوراک دهی
مقدمه:
ذرات رﻳﺰ به دلیل وزن کم شان ﺳﺮﻋﺖ تهنشینی ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارﻧﺪ و ازآنجاکه در تیکنرها اﺑﻌـﺎد ﺗﻴﻜﻨـر ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ تهنشینی دارد، ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ تهنشینی ذرات ﺟﺎﻣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﻌﺎد ذرات امکانپذیر اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ به هم ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﺑﻌﺎد ذرات ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، میتوان ﺳﺮﻋﺖ تهنشینی آنها را اﻓﺰاﻳﺶ داد. برای این کار از دو روش ﻛﻮاﮔﻮﻻﺳـﻴﻮن (Coagulation) و ﻟﺨﺘـﻪ ﺳـﺎزی (Flocculation) استفاده میشود. در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ذرات دارای ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن ﺑـﺎر ﻣﺨـﺎﻟﻒ، ﺳـﻄﺢ ذره ﺑـﺪون ﺑـﺎر شده و ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮوی داﻓﻌـﻪ الکترواستاتیکی، ذرات به هم ﻧﺰدﻳـﻚ ﺷـﺪه و ﺗﺤـﺖ تأثیر ﻧﻴـﺮوی ﺟﺎذﺑـﻪ واندروالسی، ذرات به هم میچسبند. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻮاﮔﻮﻻﺳﻴﻮن ﻧﺎم دارد. وﻟﻲ در ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن مولکولهای ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻮن رﻗﻴﻖ، ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ ذرات ایجاد شده و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ لختهها (Floccs) ﺷــﻜﻞ میگیرند. لختهها اشکال پیچیدهای داشته و مقداری مایع را نیز در خود به تله میاندازند. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ذرات براثر ﺑﺮﺧﻮرد نیز ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ بچسبند که بازهم پدیده لختهسازی شکل میگیرد. درنتیجه تهنشینی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ بهاندازه لختهها ﺻﻮرت گرفته و تهنشینی ﻓﻠﻮﻛﻮﻻﻧﺘﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه میشود. نکتهای که در تهنشینی با فلوکولانت حائز اهمیت است مقدار تزریق فوکولانت میباشد. به عبارتی دیگر میزان فلوکولانت نیز مانند تمامی مواد شیمیایی تا یک میزان مشخصی بر کارایی تیکنر اثر میگذارد. اگر این مقدار از حد مطلوب بالاتر برود قطعا لخته های موجود بزرگتر میشوند اما قابل ذکر هست که به دلیل به دام افتادن مقدار زیادی آب بین لختههای موجود دانسیته آنها کاهش یافته و در نتیجه دانسیته تهریز نیز کاهش مییابد ( نمودار ۱) لذا توجه به مقدار تزریق فلوکولانت امری ضروری میباشد. که یکی از راههای بهینه سازی مصرف فلوکولانت در تیکنر راهاندازی حلقه کنترل ارتفاع گل با دور پمپ فلوکولانت میباشد.
نمودار ۱: اندازه لخته و دانسیته لخته
ارتفاع گل یکی از مؤلفههای مهم در راهبری تیکنر است، که باید به صورت پیوسته کنترل شود. اگر ارتفاع گل از حد مشخصی بالاتر باشد، موجب راهیابی ذرات جامد به آب سرریز شده و در نتیجه سرریز کدر میشود.کم بودن ارتفاع گل نیز به معنی نبودن بستر کافی در تیکنر و در نتیحه هدرروی آب میباشد. از این رو در تیکنرها ارتفاع گل باید به صورت پیوسته اندازهگیری شده و برای رسیدن به حداکثر بازیابی آب و حداقل کدورت آب سرریز در محدوده مشخصی کنترل شود.سیستم اندازهگیری ارتفاع گل در مجتمع مس سرچشمه از نوع فراصوت میباشد
جهت افزایش بازیابی آب و عکسالعمل به موقع در مواجهه با تغییرات ارتفاع گل، حلقه کنترل ارتفاع گل با دور پمپ فلوکولانت در تیکنر ۴ طراحی و راهاندازی گردید (شکل ۱). اساسیترین مزیت راهاندازی این حلقه توجه به تغییرات ارتفاع گل، مصرف بهینه فلوکولانت، توجه داشتن ناخودآگاه به گشتاور و بازیابی حداکثری آب در شرایط متفاوت است.
شکل۱-شمای کلی حلقه کنترل ارتفاع گل تیکنر با تغییر دور پمپ فلوکولانت
شکل ۲ یک مورد از رفتار سیستم کنترلی (بعد از راهاندازی حلقه کنترلی) هنگام تغییر از سیستم کنترل دستی به خودکار را نشان میدهد. در این حالت ارتفاع گل قبل از حالت خودکار روند ثابتی داشته و حدود ۵۲ سانتی متر بوده است. نقطه مطلوب در مرحله اول عدد ۷۵ سانتی متر بوده است و در هنگام استفاده از کنترل خودکار، کنترلگر فرمان کاهش دور پمپ فلوکولانت را صادرکرده است. با کاهش دور پمپ فلوکولانت، سرعت پمپ فلوکولانت از مقدار rpm 1530 به مقدار rpm 1140 کاهش یافته و بعد از مدتی روند صعودی ارتفاع گل متوقف و تقریباً روی عدد ۷۵ سانتیمتر ثابت شده است. بررسی روند تغییرات گشتاور نشان میدهد که با گذشت زمان به جهت تجمع مواد در تیکنر، گشتاور روند صعودی پیدا کرده و از ۱۶ به حدود ۲۱ درصد رسیده است. درگام دوم به منظور نزدیکتر شدن به حالت ایده آل (ارتفاع گل ۱۰۰ سانتیمتر طبق طراحی اولیه) نقطه مطلوب ارتفاع کف از ۷۵ به ۹۵ سانتیمتر افزایش داده شد.
شکل ۲‑ تغییرات ارتفاع گل و دور پمپ بر حسب زمان در تیکنر شماره ۴ باطله مجتمع مس سرچشمه
عموماً ارتفاع گل با استفاده از تغییر نرخ فلوکولانت کنترل میشود تا علاوه بر کنترل بستر، میزان مصرف فلوکولانت نیز کنترل شود. قبل از راه اندازی حلقه کنترلی، عموماً دور پمپ فلوکولانت در محدوده ۱۵۰۰ تا rpm1800 ثابت بوده و در نتیجه در این حالت برای خط گلهای متفاوت مقدار ثابتی فلوکولانت تزریق میشود. با راه اندازی حلقه کنترل با توجه به تنظیمات انجام شده دور پمپ بین ۷۵۰ تا rpm 1800 متغیر شد. از این رو در هنگام استفاده از حلقه کنترلی با توجه به اینکه در زمانهای زیادی، دور پمپ اضافهکردن فلوکولانت نسبت به قبل کمتر شده بود، میزان مصرف فلوکولانت کاهش ۱۵درصدی پیدا کرد و علاوه بر این متوسط گرم بر تن فلوکولانت نسبت به قبل از راهاندازی ۲ گرم بر تن کاهش پیدا کرد ( شکل ۳).
شکل ۳- نرخ مصرف فلوکولانت در روزهای قبل و بعد از راهاندازی حلقه کنترل ( بازه ۶ ماهه)
طی پایشهای و بررسی صورت گرفته مشخص گردید که امکان راه اندازی این حلقه برای تمامی تیکنرها امکان پذیر میباشد.
۲- اضافه کردن فلوکولانت در محل برخورد دو جریان داخل چاهک خوراک دهی
یکی از مهمترین پارامتر تاثیر گذار بر شفافیت سرریز و درصد جامد تهریز، تعداد نقاط تزریق فلوکولانت در چاهک خوراکدهی میباشد. زیرا هر چقدر نقاط اضافه کردن فلوکولانت در چاهک بیشتر باشد شانس بیشتری برای ذره وجود دارد تا به زنجیره فلوکولانت بچسپد و یکی از حساسترین نقاط داخل چاهک خوراکدهی، محل برخورد دو جریان داخل چاهک میباشد ( شکل ۴) زیرا در این نقطه هم نیروی برشی کافی وجود دارد و هم فرصتی است برای ذراتی که در طول مسیر زنجیرههای آنها به دلیل نیروی برشی زیاد شکسته و یا به هر دلیلی امکان تشکیل زنجیره را نداشتهاند.
مهمترین مزایای اضافه کردن فلوکولانت در محل بر خورد دو جریان به شرح ذیل میباشد:
الف) آرام شدن جریان بعد از این نقطه و در نتیجه جلوگیری از شکستن لخته
ب) پایین بودن دانسیته در این نقطه
ج) فرصت دیگر به ذرات که در طول مسیر فرصت تشکیل لخته را نداشته اند.
شکل ۴- اضافه کردن فلوکولانت در محل برخورد دو جریان داخل چاهک خوراکدهی
که برای تمامی تیکنرها این نقطه اضافه گردید.
سیصد و بیست نهمین جلسه هفتگی مرکز تحقیقات کاشی گر (بررسی راهبری تیکنرهای کنسانتره مس و مس – مولیبدن)
در سمینار هفتگی روز پنج شنبه که در تاریخ ۹۸/۰۸/۲۳ برگزار شد به بررسی راهبری تیکنرهای کنسانتره مس و مس- مولیبدن کارخانه فراوری مجتمع سرچشمه پرداخته شد.
۱– راه اندازی حلقه کنترل سطح مخزن جمع آوری ته ریز تیکنرهای مس – مولیبدن شمال و جنوب :
مشکلات حلقه کنترلی :
۱- کالیبره نبودن حسگر سطح مخزن یک ۲- نبود لوله اغتشاش گیر ۳- از کار افتادن حلقه در اثر تعویض مخزن
اقدامات صورت گرفته :
۱– نعویض حسگر پمپ یک ۲- تصب لول اغتشاش گیر ۳- راه اندازی حلقه کنترل سطح مخزن با تغییر دوره پمپ
۲-کالیبراسیون و تعویض دبی سنج های ته ریز تیکنرهای مس – مولیبدن شمال و جنوب
مزایایی کالیبراسیون دبی سنج ها و استفاده از آن ها در مدار
۱- تعیین عملکرد صحیح پمپ های ته ریز تیکنرها ۲- مشخص کردن وضعیت باز یا بسته بودن لوله های مسیر ۳- مشخص کردن دبی خروجی تیکنرها ۴- نعیین وضعیت دانسیته در صورت ثابت بودن تعداد پالس پمپ
۳– نصب و راه اندازی دبی سنج بر روی پمپ های انتقال تیکنرهای فاز ۱ و ۲ به کارخانه مولیبدن
۴- بررسی انتقال آب سرریز تیکنرهای مس – مولیبدن فاز ۱ و ۲ به اول مدار رافر تغلیظ ۲
مزایایی برگرداندن سرریز تیکنرهای فاز ۱ و ۲ به ابتدای مدار رافرها
۱– جلوگبری از هدر روی سالانه ۱۰۱ تن کنسانتره از طریق سرریز ۲- کاهش نسبی میزان مصرف مواد شیمیایی کارخانه پر عیار کنی ۳- خاموش یکی از
پمپ های ارسالی آب برگشتی و کاهش نعمیرات و نگهداری پمپ ها
آخرین نظرات
محمد انصاری در: انتشار آنلاین مجموعه کتابچه های (استانداردسازی راهبری کارخانه ها از طریق بازرسی فرآیند ) منتشر شده توسط مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر در مجتمع مس سرچشمه
سلام. با تشکر از توجه شما، لینک مورد نظر اصلاح شد ...
امیر در: انتشار آنلاین مجموعه کتابچه های (استانداردسازی راهبری کارخانه ها از طریق بازرسی فرآیند ) منتشر شده توسط مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر در مجتمع مس سرچشمه
سلام. لینک دانلود مشکل داره. میگه صفحه مورد نظر وجود ندارد. خواهش میکنم لینک جدی ...
محمد انصاری در: جزوه درس کنترل و مدلسازی
سلام. بررسی شد و مشکلی در فایل جزوه وجود نداشت و به درستی اجرا شد. ...
jamal63 در: جزوه درس کنترل و مدلسازی
سلام وقت بخیر من دانلود کردم باز نمیشه. ارور میده ...
حسین ارشد در: سیصد و شصت و پنجمین جلسهی هفتگی مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشیگر (بررسی همزنهای بخش فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی یک مجتمع مس سرچشمه)
سلام در صورت مصرف کم کفساز، اکسیدی شدن خاک و امدن روغن از بالا دست به بخش فلوتاس ...